近日,在位于陕西榆林的长庆油田天然气试气现场,曾经映红夜空的“火炬”已消失不见,一套黄色撬装设备与试气井口无缝衔接,将原本要“付之一炬”的放喷气经除砂、分离后直输管网回收,全程无明火、无异味。

在传统气田开发中,试气求产阶段需放喷点火,烧掉的是资源,天然气在火焰中化为乌有,日均浪费天然气数万立方米,同时伴随着大量二氧化碳、氮氧化物排放,成为能源行业绿色转型的痛点。
现在通过给新井连接撬装回收处理设备,试气阶段不再点“火炬”实现了试气回收,让每一方天然气“颗粒归仓”。按照每口井平均“抢”回23万立方米天然气计算,截至目前,长庆试气天然气回收累计10.6亿立方米,收获的是效益和蓝天。
问:10亿立方米天然气,究竟有多“重”?
我们打个比方,它意味着可以替代标准煤141万吨,能满足400万户居民一年的用气量,同时,也意味着减少229万吨二氧化碳排放,相当于为地球“叫停”近50万辆小轿车全年尾气排放。
由此可见,这是一场关乎效益与环保的严峻考验。自2018年以来,长庆油田持续推动技术突破和管理创新,实现了“资源增产、低碳减排、安全可控”三重效益。

技术突破:长庆油田自主研发出集高低压分离、除砂、计量、减压于一体的橇装回收装置,形成“除砂—分离—减压—计量”的完整工艺链,其核心的“模块化设计、高低压自适应调节”技术,使单井回收周期由15天缩短至8天,实现了从“排放末端”到“增产前端”的根本性转变。
目前,长庆油田已率先在国内建成试气天然气全流程回收体系,累计回收气井4428口。
管理创新:为实现“应收尽收”,长庆油田构建了一套全流程精密管控体系:前端“地面先行”,管网提前一年布局;中端“一体化运行”,“试气+回收”同步作业;后端制度保障,出台国内首部专项管理办法,确立了6项行业标准。多管齐下,新井试气回收率从初期的不足6%提升至目前的55%。
从一口井的试气回收,到整个气田的绿色转型,长庆油田的探索远不止于技术本身,更深刻融入国家能源安全大局。试气回收的每一方天然气,都将汇入到保障国家能源安全的“底气”之中,成为冬季保供背后坚实的力量。
气田的“火炬”成为了历史,长庆气田不仅为国家产出了更多“争气粮”,更在源头上捂紧了“碳口袋”。